“故障减少了,设备连轴转稳稳当当,时间利用率一提,产能跟着就上来了。”在世界最大抓斗挖泥船“金广”的甲板上,船长刘正谦望着平稳运转的抓斗,眼神中透着欣慰。历时数月的技术改造,让这艘以“啃硬骨头”著称的“大国重器”,重新焕发硬核实力。
“金广”被誉为“世界第一抓”,长期肩负着港口扩建、航道疏浚等重要任务。它配备的200立方米和136立方米两套液压抓斗闻名遐迩,在面对风化岩等复杂工况时,能轻松破解。然而,随着服役年限增加,高强度挖掘带来的磨损问题逐渐显现——重机升降油缸、抓斗液压泵、钢桩绞车液压泵等核心设备接连出现故障,不仅制约了船舶的产能,更成为工程进度的“拦路虎”。
“进口备件采购周期长、成本高,还经常找不到匹配型号,必须走国产化替代的路!”新任务迫在眉睫,维修负责人胡知亭语气更加坚定。
2025年1月,“金广”紧急进入船厂,一场围绕核心液压系统的技改攻坚战全面打响。面对没有图纸、没有参数的重机升降油缸,技术团队驻守在船舶,逐点测绘关键尺寸,从材质分析到工艺优化,全流程、全周期穿透式攻关。最终,仅用85天就完成了重机升降油缸的设计和生产,不仅彻底解决了内漏问题,还比原配件减重25吨,成本仅为二手进口件的三分之一。
摆在团队面前的,还有磨损情况同样堪忧的抓斗液压泵。“特别在面对坚硬的风化岩时,伸出的抓斗像行动迟缓的老人,常常只能缓慢地啃咬着,总是力不从心。”刘正谦说道,磨损带来的液压油渗漏,更让每周的检修变成一场与时间和油污的赛跑。团队经过反复分析研究,选用新型国产液压泵,并配置自主研发的密封件,让抓斗瞬间恢复了往日的生龙活虎,实现快速有力地破土,闭斗时间也从40秒恢复到正常的26秒。
除了抓斗,钢桩绞车液压泵也在与时间赛跑。由于性能衰减,起桩、移船动作愈加迟缓,每一次操作都耗费大量时间,让习惯速战速决的船员们着急不已。结合施工需求,在此次技改中,团队使用更大流量的国产泵进行替代,调试完成后效果立竿见影。起桩时间从原来的2分钟锐减至30秒,起桩速度大幅提升,效率瓶颈被彻底打破。
技改完成后,“金广”立刻奔赴海南施工现场。截至目前,船舶已连续稳定运转半年,更换的国产备件全部表现出色。“以前夜里总担心设备‘罢工’,觉都睡不踏实,自从船舶设备全面更新换代后,一直平稳运行,悬着的心也放下了,干活更有劲!”刘正谦双手握紧围栏,注视着浩瀚的海洋,这艘 “世界第一抓”,正带着强劲 “中国心” 续写新的施工传奇。
来源:中交广航疏浚有限公司党工部及相关部门